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大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化

胡志兵 李明 付秀勇

胡志兵, 李明, 付秀勇. 大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化[J]. 石油实验地质, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
引用本文: 胡志兵, 李明, 付秀勇. 大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化[J]. 石油实验地质, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
Hu Zhibing, Li Ming, Fu Xiuyong. Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field[J]. PETROLEUM GEOLOGY & EXPERIMENT, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134
Citation: Hu Zhibing, Li Ming, Fu Xiuyong. Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field[J]. PETROLEUM GEOLOGY & EXPERIMENT, 2011, 33(S1): 134-137. doi: 10.11781/sysydz2011S1134

大涝坝凝析气田高含盐凝析油稳定工艺优化

doi: 10.11781/sysydz2011S1134
详细信息
    作者简介:

    胡志兵(1979- ),男,工程师,从事天然气集输处理技术管理。E-mail:xbhuzb@sina.cn。

  • 中图分类号: TE988

Improvement of stabilizing technique for condensate oil with high salt content in Dalaoba Gas Condensate Field

  • 摘要: 大涝坝凝析气田凝析油稳定工艺采用高温正压分馏稳定工艺,凝稳塔采用填料塔,重沸器采用虹吸式设计结构,设计凝析油稳定塔底运行温度195℃,进塔凝析油含盐量达到963mg/L,凝析油稳定塔及塔底重沸器管束“析盐”导致盐堵,同时导致重沸器管束腐蚀,严重影响生产稳定性。文章对凝析油稳定系统的处理工艺、运行参数和防腐进行了研究及优化,并取得了显著成效。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2010-12-20
  • 修回日期:  2011-02-16
  • 刊出日期:  2011-12-30

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